解决生产难题 优化加工线路 提高目的产品收率

2022-07-13 阅读次数:0

解决生产难题 优化加工线路 提高目的产品收率

    中国石油网消息(记者李志强)7月11日,记者在独山子石化公司了解到,公司围绕“五提质、五增效”10个方面,制定了30类67项257条措施,进一步完善了公司提质增效实施方案,年初以来,实现大幅增效。

  今年年初,独山子石化落实集团公司提质增效、低成本发展战略举措要求,确定10项公司级提质增效重点项目和28项专业级提质增效项目,将提质增效与经营目标充分结合,定期总结分析评价提质增效工作开展情况。

  独山子石化组织炼油单元开展了大负荷测试,千万吨蒸馏装置负荷最大提至1050吨/小时稳定运行,按照不超负荷、不超设计、不超工况的原则,解决了大负荷运行的瓶颈问题,为后期提高原油加工负荷奠定了基础。4月底,全密度聚乙烯装置生产DFDA-7042,为解决关键物料丁烯-1平衡难问题,独石化塔里木石化优化本部丁烯-1的保供工作,最大限度延长了生产时间,增效227万元。

  各生产运行部积极征集优化生产方案,以解决生产难题、优化加工线路、提高目的产品收率、节能降耗为目标开展生产优化工作。储运一部停运中间罐区TO炉引风机降低电耗、公用工程部优化空气系统运行模式、乙烯一部降低醚化装置蒸汽消耗等措施的实施,均达到理想效果。

  聚烯烃一部高密装置优化轴流泵工厂风吹扫降温模式,利用自制简易吹扫盘,使工厂风平均分布在电动机驱动端,在保障降温效果的前提下,大大降低了工厂风用量。橡胶部为减少原料中正丁基锂价格飞涨带来的效益损失,利用丁苯4000线停工检修窗口期,擦拭聚合釜中死角、低点液位计管口等部位,彻底清理聚合釜中积胶,减少积胶带水和死角部位水含量,减少150公斤正丁基锂用量,降低费用约3.56万元。